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    復(fù)合多管除塵器在電廠煤粉鍋爐除塵中的應(yīng)用

    來源:本站整理 | 點(diǎn)擊:5843 | 錄入時(shí)間:2016/5/25 10:52

    1概述在大氣環(huán)境煙塵污染中,電力行業(yè)的電廠煤粉鍋爐排放煙塵是主要的污染源。80年代以前建設(shè)的電廠鍋爐大多采用多管旋風(fēng)除塵器進(jìn)行煙氣除塵,這些除塵器除塵效率比較低(一般低于85%)煙塵排放濃度不能達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)要求。以陜西省電力系統(tǒng)為例(1995年計(jì)),需要改造的鍋爐容量就有3000多t(蒸汽),處理煙氣量達(dá)800萬m3/h(工況)。
      若采用電除塵器,短時(shí)間內(nèi)投資速度難以保證,而且要考慮到大容量發(fā)電機(jī)組遞增速度比較快、50MW以下的發(fā)電機(jī)組逐步淘汰這一現(xiàn)實(shí)問題。改用濕法除塵(文丘里水膜除塵器),則存在耗水量增加、引風(fēng)機(jī)增加全壓、除塵器拆裝施工期長(zhǎng)等問題。因此,在過渡時(shí)期急需用于多管除塵器改造的除塵設(shè)備,要求投資適中、滿足大修工期、運(yùn)行管理方便、達(dá)到國(guó)家煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)。
      通過冷熱態(tài)試驗(yàn)研究,將具有慣性沉降除塵和多進(jìn)口旋風(fēng)子除塵兩級(jí)除塵一體的復(fù)合多管除塵器用于電廠煤粉鍋爐煙氣除塵。運(yùn)行測(cè)試表明,它可以滿足改造要求。
      2電廠煤粉鍋爐旋風(fēng)除塵器概況電廠煤粉鍋爐排出的煙塵比較細(xì)(固態(tài)排渣鍋爐排出的煙塵質(zhì)量中位徑約30hm液態(tài)排渣鍋爐排出的煙塵質(zhì)量中位徑約18m),使用的旋風(fēng)除塵器主要有:大旋風(fēng)器、中旋風(fēng)子和小旋風(fēng)子。
      大旋風(fēng)器:900旋風(fēng)器和410旋風(fēng)器。它采用多筒組合方式,對(duì)固態(tài)排渣爐除塵效率在85%左右,壓力損失一般為700-1 200Pa.大旋風(fēng)筒內(nèi)壁加裝灰綠巖鑄石板。使用中發(fā)現(xiàn),由于除塵器中鋼板內(nèi)響比較大。
      中旋風(fēng)子為蠔30旋風(fēng)子,用于液態(tài)排渣鍋爐。
      由于排放煙塵比較細(xì),除塵效率在65%左右,壓力損失一般為800-1000Pa.煙塵排放超標(biāo)比較嚴(yán)重。
      小旋風(fēng)子采用了兩種::250軸向進(jìn)氣旋風(fēng)子和衫50單進(jìn)口切向進(jìn)氣旋風(fēng)子。前者多為原設(shè)計(jì)配套設(shè)備;后者為改造用旋風(fēng)子。軸向進(jìn)氣旋風(fēng)子筒體為陶瓷管,氣流起旋采用軸向多葉導(dǎo)流片(磨損件),通過調(diào)整排氣管長(zhǎng)度配氣,排氣管與陶瓷管匹配安裝好壞對(duì)性能影響比較大。除塵效率一般在70%- 80%,壓力損失為800-1000Pa采用切向(渦向)進(jìn)氣旋風(fēng)子更換軸向進(jìn)氣旋風(fēng)子,除塵效率在90%左右,壓力損失為1 000-1400Pa考慮抗磨性,材質(zhì)采用耐磨鑄鐵或鑄鋼。
      盡管電廠也進(jìn)行過旋風(fēng)除塵器的改進(jìn)工作,使除塵效率有所提高,但是煙塵排放濃度仍然比較高,存在的問題歸結(jié)為:旋風(fēng)子本身除塵效率比較低,負(fù)荷適應(yīng)能力差,加之磨損、堵管,除塵性能更加降低;多管組合氣流分配不均勻,旋風(fēng)子間竄風(fēng)造成收塵二次返混;水封不嚴(yán)或機(jī)械取灰造成冷空氣漏入除塵器灰斗,加劇收塵二次返混,造成除塵效率下降。另外,供應(yīng)煤熱值降低造成了燃煤量增加和灰份普遍增大,也導(dǎo)致煙氣原始攜塵量和含塵濃度加大。
      3技術(shù)改進(jìn)要點(diǎn)針對(duì)電廠煤粉鍋爐煙氣除塵的特點(diǎn)進(jìn)行了研究,主要采用復(fù)合多管旋風(fēng)除塵器單元模塊組合技術(shù),每個(gè)單元具有慣性沉降、多進(jìn)口旋風(fēng)子兩級(jí)除塵功能。旋風(fēng)子單體采用多進(jìn)口旋風(fēng)子,針對(duì)磨損問題對(duì)旋風(fēng)子進(jìn)行耐磨處理;采用多進(jìn)口,解決旋風(fēng)筒磨損脫落堵塞落灰管造成下灰不暢對(duì)除塵效果影子氣流偏心問題:通過加強(qiáng)旋風(fēng)子進(jìn)口通道的分離飛灰粒徑分布能力,改進(jìn)煙塵進(jìn)口濃度分布;采用下接導(dǎo)灰管實(shí)現(xiàn)氣灰分離,防止收塵二次返混和煙氣串流。
      4單元熱態(tài)試驗(yàn)將復(fù)合多管旋風(fēng)除塵器單元在秦嶺發(fā)電廠固態(tài)排渣煤粉鍋爐煙氣除塵系統(tǒng)上進(jìn)行工業(yè)性熱態(tài)試驗(yàn),除塵器單元煙氣進(jìn)氣分別采用上進(jìn)口和側(cè)進(jìn)口形式來測(cè)定除塵器性能。
      通過測(cè)試結(jié)果可知,上進(jìn)方式除塵效率為91.44%~95.12%(對(duì)應(yīng)阻力567~1161Pa)比側(cè)進(jìn)方式的除塵效率91.23% ~92.47%(對(duì)應(yīng)阻力500~1060Pa)高,原因是采用側(cè)進(jìn)方式使含塵煙氣直沖向旋風(fēng)子進(jìn)口,不僅影響慣性沉降除塵,還會(huì)因氣流分配不均影響除塵效率。處理煙氣量由11 020m3/h(設(shè)計(jì)單元處理氣體量)下降到7356m3/h,由于具有旋風(fēng)子除塵效率下降而慣性沉降除塵效率提高這一互補(bǔ)特點(diǎn),除塵器效率仍保持在90%左右。
      5工業(yè)性應(yīng)用寶雞發(fā)電廠有液態(tài)排渣電廠煤粉鍋爐4臺(tái),12爐額定蒸汽負(fù)荷為115t/h,3、4爐為200t/h.主要燃用銅川煤,燃煤灰份含量30%左右。球磨機(jī)制煤粉R90在10%左右,爐膛液態(tài)排胗率35%,尾部過熱器和豎向煙道慣性捕集粗煙塵10~15%,因此從爐尾排出的飛灰比較細(xì)(見表1)。陜西省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心對(duì)原有除塵系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試其除塵效率在50%~70%,煙塵排敞濃度嚴(yán)重超過國(guó)家標(biāo)造陜西省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心則定結(jié)果見表2排放濃度均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,除塵效率達(dá)到90%~93%(阻力1000Pa左右)。根據(jù)測(cè)試結(jié)果計(jì)算4臺(tái)鍋爐每小時(shí)減少煙塵排放量4.95t.全年按5 00Ch計(jì)算一年可以減少向大氣排放煙塵24705L陜西電廠煤粉鍋爐除寶雞發(fā)電廠外都為固態(tài)排鍋爐,已改造為復(fù)合多管除塵器的4臺(tái)鍋爐除塵器驗(yàn)收測(cè)定結(jié)果見表3,分別達(dá)到國(guó)家煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)要求除塵效率項(xiàng)目粒徑質(zhì)量分布質(zhì)量中位徑Aam幾何標(biāo)準(zhǔn)偏差粒徑范圍〈551010 16.516o524.026.511550173301表2寶雞發(fā)電廠鍋爐除塵器改造后測(cè)試結(jié)果參95(乙側(cè))過?諝庀禂(shù)108132143138除塵效率93091表3固態(tài)排渣鍋爐除塵器改造后測(cè)試結(jié)果3沈恒根、刁永發(fā)、丁時(shí)發(fā)、許晉源。燃煤電廠鍋爐除塵用旋風(fēng)分離器測(cè)試戶縣熱電廠灞橋熱電廠磨損因素分析。環(huán)境程,1998. 17(12)46.參數(shù)23474沈恒根、黨義榮、刁永發(fā)、許晉源。雙進(jìn)口旋風(fēng)分離器流場(chǎng)的實(shí)驗(yàn)研蒸汽流量/rh11701707575究。西安建筑科技大學(xué)學(xué)報(bào),1997. 29(3):275277.煙氣流量/m3°h13439083696691751792216465沈恒根、張瑋。旋風(fēng)分離器進(jìn)口回轉(zhuǎn)通道氣塵分離模型,西安建筑煤灰分(應(yīng)用基)360637.5730.2534.73科技大學(xué)學(xué)報(bào),1998.30(1):4749.過?諝庀禂(shù)1.591.531.682.11除塵效率94.0293.1693.2994.506沈恒根、刁永發(fā)、許晉源、黨義榮。多進(jìn)口旋風(fēng)器性能的試驗(yàn)研究。排放濃度/mg.Nm32 186236320391489全國(guó)暖通空調(diào)制冷1998年學(xué)術(shù)文集。北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,排放標(biāo)準(zhǔn)/mgDNm329772800240024001998.10:142

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